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(本地)【我心目中的战疫英雄】一百零八天新纪录的背后……

来源:兰州日报网作者:府雪兰更新时间:2020-11-03 17:27:02 阅读:

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李勇

在抗击新型冠状病毒感染肺炎的战斗中,兰州市第一位“金城匠”、兰州石化公司乙烯厂高压聚乙烯装置技术员马带领团队,率先抓防疫、抓科学防护,率先解决生产问题,保持装置稳定运行,创造了高压聚乙烯装置长期运行108天的新纪录。在打赢防疫控疫、保稳定生产的战争中,显示了新时代工匠应有的精神。

勇敢地承担沉重的负担

春节期间,车间里有些技术人员放假探亲,即使不放假回兰州,也会被隔离在家14天。面对疫情期间技术人员的短缺,车间不仅要制定科学严格的防疫措施,还要尽一切努力保证工厂的稳定长期生产。元旦第一天,马第一次主动参加高压聚乙烯车间疫情防控小组,积极协调设备安全生产的疫情防控工作,日夜精心制定疫情防控预案和生产应急预案,严格按照预案进行桌面推演和应急预案演练,提高岗位员工防控生产的操作能力。同时参加党员先锋岗,严密盯着控制室的门,对当班人员严格执行“一测温、二消毒、三登记、四劝诫”的工作流程,掌握外来人员的控制,主动承担防疫监督员的重要任务。由于保护不力,六名外籍人员已被马瑛子牢牢拒之门外。这种“硬核防疫”的手段得到了大家的称赞。

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手工制作

2月1日深夜,夜如漆,作坊工匠工作室的灯还亮着。有一件事让马很头疼。挤出造粒装置切割出的颗粒形状偶尔会有尾矿。工厂的挤出机机组已经连续运行了90多天,因此有必要确保工厂的稳定运行。怎么办?只有在线增加刀具的前向压力,才能减少刀具的解锁时间。一旦刀具的前进压力超过一定值或刀具的解锁时间段缩短,刀具的磨损就会加快。这样一来,刀具的使用寿命必然会缩短,更麻烦的是维修时的非计划停机,影响了设备的长期稳定生产。怎么办?马不停地思考着管理和控制的方法...很快,马动了脑筋,决定在不影响生产的情况下做一个小实验:“每天稍微调整一下切刀的前进压力,在手动解锁后严密观察切刀的数值,连续三天记录观察颗粒的变化。测试结果出乎意料的好,最终找到了最佳切刀前压力和解锁时间段的关键节点,从而最大化了切刀的使用寿命。马的想法很快得到了研讨会的支持。通过调整固化刀具的前向压力和刀具解锁时间段指标,保证了挤出机的长期运行。

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准确的政策

马查阅了经济核算资料,显示脱盐水消耗量过大。针对长期的生产控制问题,他仔细查阅了脱盐水的流向,并仔细检查了现场,发现颗粒水箱中有大量灰尘,无法从溢流口排出。通过现场观察,水箱内的一大片灰尘层无法及时排出,颗粒泵的排出压力和流量也在下降。时间长会导致触发低颗粒水流报警链,导致非计划停机。突然想到一个大胆的想法:为什么不细化操作控制?这个想法让马豁然开朗。他仔细研究了原有的脱盐水补充流程,并对其进行了简化。经过大量的调查和反复的考证,各团队的骨干技术人员最终决定按照他的思路实施,工厂的脱盐水消耗最终达到了指标要求...工匠工作室从以前的“单兵作战”变成了“技师骨干联盟”,节能增效创作成果喜人。

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精益运营

年初,该厂生产能耗和物耗长期偏高,与国内榆林石化公司同类厂工艺指标差距较大。问题的主要瓶颈是长期连续生产时间短,工厂长时间启停,连续运行不足一个月的情况比较常见。(下到第二版)

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